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我公司多个低氮改造项目以优异指标竣工告捷

日期:2012-10-29 00:00:00 来源:本站

凭借着多位热能专家多年的潜心研究、凭借着多年为哈锅、北锅等大型锅炉制造企业配套设计制造燃烧器的整体实力,我公司在燃烧器低氮改造市场大显身手,应用自主研发的“分拉垂直亲和浓淡煤粉燃烧”立体分级低氮燃烧技术,完成了国内首台英巴旋流燃烧器低氮改造——大唐乌沙山3#炉低氮改造项目,nox指标180 mg/nm 3(o 2 =6%),指标国际领先;之后又与乌沙山电厂续签了1#、2#、4#机组的低氮改造项目,目前已完成2#、4#机组的低氮改造,指标同样优异;完成的哈三电厂3#锅炉燃烧系统高效超低nox排放与制粉系统联合改造项目,是迄今为止国内改造量最大的项目,经西安热工院测试:nox排放指标低于216mg/nm 3(o 2 =6%),锅炉效率提升1.39%。之后又完成了大唐王滩电厂600mw低氮燃烧器改造项目,山西大唐云岗3#、4#锅炉300mw低氮燃烧器改造项目,大唐洛阳热电厂5#锅炉300mw低氮燃烧器改造项目,甘肃金昌电厂300mw低氮燃烧器改造项目,大唐运城电厂600mw低氮改造项目,大唐盘山电厂600mw低氮燃烧器改造项目等20余项低氮改造项目,截止目前所有完成项目不仅取得良好的降nox指标,而且锅炉效率不降低,是目前国内成功业绩最多、指标最优的专业厂家,是国内唯一具有设计、生产能力的专业厂家,是当之无愧的节能减排领军企业。

实例分析 华电集团哈尔滨第三发电厂600mw机组#3锅炉技术改造

一、基本概况

锅炉型号:锅炉型号为hc—2008/18.6—ym1型锅炉

设计煤种:鹤岗烟煤vdaf=35.18%,aar=26.2%,mar=7.92%,qnet,ar=22134kj/kg;

原燃烧器:采用24只美国wr型直流燃烧器,四角切圆布置

制粉系统:中速磨正压直吹系统

二、 改造前运行情况

1. 由于煤质严重变差,燃烧器易磨部件磨损严重,使用2年就磨穿、着火;

2. 由于掺烧大量褐煤,锅炉燃烧器区域结焦严重;

3. 锅炉nox排放量较高,平均700mg/m3左右(o2=6%),最高870mg/m3。

三、 技术改造主要措施

1. 用分拉垂直亲和浓淡煤粉燃烧技术进行改造;

2. 将24只直流燃烧器全部改造为上下浓淡分离组合耐磨陶瓷煤粉燃烧器;

3. 改变所有原来燃烧器喷口布置方式,重新设计;

4、在原主燃烧器上方新增4层燃尽风燃烧器装置,以进一步减少nox排放量。

5. 燃烧器入口弯头全部改为背弧浓缩式耐磨组合弯头。

四、改造后实际效果

1、燃用煤种及配煤方式

1)煤种:vdaf=31.36%,aar=35.08%,mar=9.16%,qnet,ar=17145kj/kg;

2)下3层是俄罗斯烟煤,上3层是100%褐煤;下3层是国内杂烟煤,上3层是100%褐煤;下2层是国内烟煤,上4层是100%褐煤。

2、锅炉进行组合耐磨陶瓷燃烧器改造后,目前为止使用没有燃烧器磨损现象,目前运行正常。

3、锅炉改造后nox排放浓度明显降低,由改前的700mg/m3(o2=6%)左右降低到216 mg/m3(o2=6%)左右;

4、锅炉改造后锅炉效率不降低,减温水量不增加。

实例分析 浙江大唐乌沙山发电有限公司600mw机组#3锅炉技术改造

一、基本概况

锅炉型号:锅炉型号为hc—1890/25.4—ym4型锅炉;

设计煤种:设计煤种为神府东胜煤vdaf=36.44%,aar=13%,mar=12%,qnet,ar=22760kj/kg;

原燃烧器:采用30只低nox轴向旋流燃烧器(lnasb),前后墙对冲、三排(3×10=30只)布置;

制粉系统:中速磨正压直吹系统。

二、改造前运行情况

1. 锅炉nox排放量较高(平均500 mg/m3(o2=6%)左右);

2. 燃烧器易磨部件磨损严重;

3. 锅炉燃烧器区域结焦现象;

三、技术改造主要措施

1. 除前墙下层5只低nox轴向旋流燃烧器(lnasb)不做改动外,其他25只燃烧器改造为中心给粉旋流煤粉燃烧器;

2. 一次风为直流风,同时采用径向浓淡分离技术;

3. 增加外二次风扩口;

4. 在原燃尽风装置上方新增一层燃尽风装置,以进一步减少nox排放量。

四、改造后实际效果

1. 燃用煤种:大同塔山煤,vdaf=33.8%,aar=11.76%,mar=14%,qnet,ar=24190 kj/kg;

2. 锅炉进行低氮改造后,锅炉在600mw负荷下稳定运行,炉膛负压稳定,主蒸汽压力、主蒸汽温度达到了设计要求,过热器及再热器减温水与改前相同。锅炉在200mw负荷下不投运等离子燃烧器可以稳定燃烧,燃烧器基本无结渣;

3. 锅炉改造后nox排放浓度明显降低,由改前的500mg/m3(o2=6%)左右降低到180 mg/m3(o2=6%)左右。

五、改造运行数据统计

对改造前2010年7月1日0:00时至2010年7月30日23:00时和改造后2011年6月23日0:00时至2011年7月27日23:00时数据进行统计。改造前后数据统计结果见下表。

改造后nox排放量明显降低,过热器减温水总量和再热器减温水总量与改造前基本一致。改造后锅炉满负荷(600mw)运行时锅炉nox排放量为186mg/m3(o2=6%),与改造前400.48 mg/m3(o2=6%)相比,降低了52%;此时锅炉过热器减温水总量和再热器减温水总量分别是99.68 t/h和13.64 t/h,与改造前98.5 t/h和14.54 t/h相比,基本相同。

大唐王滩发电厂600mw机组2#锅炉低氮技术改造

一、基本概况

锅炉型号:锅炉型号为hg—2030/17.5—ym9型锅炉

设计煤种:开滦烟煤vdaf=36.16%,aar=40.69%,mar=6.0%,qnet,ar=15968kj/kg;

原燃烧器:采用24只美国wr型直流燃烧器,四角切圆布置

制粉系统:中速磨正压直吹系统

二、 改造前运行情况

1. 由于煤质严重变差,燃烧器易磨部件磨损严重,使用2年就磨穿、着火;

2. 由于掺烧杂质煤,锅炉燃烧器区域结焦;

3. 锅炉nox排放量较高,平均600mg/m3左右(o2=6%),最高670mg/m3。

三、 技术改造主要措施

1. 用分拉垂直亲和浓淡煤粉燃烧技术进行改造;

2. 将24只直流燃烧器全部改造为上下浓淡分离组合耐磨陶瓷煤粉燃烧器;

3. 改变所有原来燃烧器喷口布置方式,重新设计;

4、在原主燃烧器上方新增5层燃尽风燃烧器装置,以进一步减少nox排放量。

5. 燃烧器入口弯头全部改为背弧浓缩式耐磨陶瓷组合弯头。

四、改造后实际效果

1、燃用煤种及配煤方式

1)煤种1:vdaf=34.44%,aar=42.99%,mar=5.5%,qnet,ar=15988kj/kg;

2)煤种2:vdaf=38.27%,aar=45.76%,mar=7.08%,qnet,ar=14230kj/kg;

3)煤种3:vdaf=32.31%,aar=19.77%,mar=9.6%,qnet,ar=22441kj/kg。

2、锅炉进行组合耐磨陶瓷燃烧器改造后,目前为止使用没有燃烧器磨损现象,目前运行正常。

3、锅炉改造后nox排放浓度明显降低,由改前的600mg/m3(o2=6%)左右降低到196mg/m3(o2=6%)左右;

4、锅炉改造后锅炉效率不降低,减温水量不增加。

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